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新景煤礦15226,綜放工作面陷落柱超深孔擴裂爆破研究

時間:2024-11-16 18:00:01 來源:網友投稿

韓進東

(華陽新材料科技集團有限公司,山西 陽泉 045000)

陷落柱作為一種廣泛存在的地質構造,對工作面的正常回采帶來較大的影響。在綜采工作面遇到非導水陷落柱開采時,由于陷落柱巖體強度較高,開采時常導致截齒磨損嚴重,降低開采效率,而且存在一定的安全隱患。目前,眾多學者對工作面過陷落柱技術進行了大量的研究,主要采用布設刀把工作面、快速搬家、帷幕注漿和超前支護等方式。超深孔擴裂爆破技術可以弱化陷落柱內厚硬巖體,從而提高工作面過陷落柱的效率,降低開采安全隱患,該技術在對鉆孔參數、爆破裝藥量等進行針對性設計,完成一次爆破效率高,可以使工作面安全高效的過陷落柱區域。此次以新景煤礦15226 工作面陷落柱超深孔擴裂爆破工程為研究對象,對深孔擴裂過程中的主要技術參數進行分析,優化爆破參數,并提出了鉆孔偏斜技術措施、深孔鉆孔安全措施、爆破實施與安全管理措施等。

新景煤礦15226 綜放工作面位于蘆北15 號煤采區西部,工作面標高433—492 m,地面標高869—1 028 m,埋藏深度為415~583 m。工作面走向長1 930.5 m,傾斜長212.5 m,面積366 935 m2。東為15025 工作面(已采),南為蘆南風井及采區大巷,西為15308 工作面(未掘),北為蘆北風井及采區大巷。該工作面15 號煤層總厚5.7~7.1 m,平均厚度6.51 m,煤層傾角2°~11°,平均傾角5°。煤體容重1.435 t/m3,工作面采高控制在2.8 m,循環進度0.8 m。

根據礦方探測與提供的相關地質資料,X5 陷落柱長軸112 m,短軸71 m,陷落柱短軸方向被15226 進風巷揭露,其長為45.04 m;
其余的X3 陷落柱長軸40 m、短軸33 m,X4 長軸70 m、短軸45 m,X6 長軸68 m、短軸42 m,且均未被揭露。各陷落柱在工作面相對位置關系如圖1 所示。

圖1 各陷落柱在工作面內相對位置關系Fig.1 Relative position relationship of each collapse column in the working face

2.1 炮孔布孔方式及參數

根據礦方探測與提供的相關地質資料,雖然X5 陷落柱已在綜放工作面順槽內揭露,具備利用大鉆機鉆鑿50 m 的超深孔爆破的條件,但是根據礦方的生產和鑿巖機具的安排,從綜放工作面的空間和時間來看,順槽鉆鑿50 m 炮孔的方案很難實現。因此,對陷落柱采用超深孔擴裂爆破的設計,此次主要是采用從工作面鉆鑿30 m 以內炮孔的擴裂爆破方案。

根據陷落柱在綜放工作面內的位置關系,在陷落柱內沿工作面布置炮孔時,需要注意X5 陷落柱在工作面順槽揭露情況,靠近順槽最外的炮孔需要留足夠的巖柱,以抵抗該炮孔爆破時對順槽的破壞,根據實踐經驗和裝藥直徑的大小,其預留巖柱大于6 m 即可。

(1) X3 陷落柱長軸40 m,短軸33 m,在順槽處未揭露,沿工作面推進方向最大為40 m,按工作面內布置的炮孔長度最大為30 m,不進行分區處理,炮孔長度按資料實際計算,當炮孔長度小于8 m 時就不進行爆破,其炮孔布置如圖2 所示。

圖2 X3 陷落柱炮孔布置Fig.2 Blasting hole layout of X3 collapse column

(2) X4 陷落柱長軸70 m,短軸45 m,在順槽處未揭露,因沿工作面的推進長度達到了70 m,按工作面內布置的炮孔長度最大為30 m,則沿工作面推進方向需要分2 次(2 個區) 爆破才能處理完畢,當炮孔長度小于8 m 時就不進行爆破,2 區的炮孔大于30 m 時按實際孔深計算,其炮孔布置如圖3 所示。

圖3 X4 陷落柱炮孔布置Fig.3 Blasting hole layout of X4 collapse column

(3) X5 陷落柱長軸112 m,短軸71 m,陷落柱短軸方向被15226 進風巷揭露,其長為45.04 m。因沿工作面的推進長度達到了71 m,按工作面內布置的炮孔長度最大為30 m,則沿工作面推進方向需要分3 次(3 個區) 爆破才能處理完畢,當炮孔長度小于8 m 時就不進行爆破。

(4) X6 陷落柱長軸68 m,短軸42 m,在順槽處未揭露,因沿工作面的推進長度達到了68 m,按工作面內布置的炮孔長度最大為30 m,則沿工作面推進方向需要分2 次(2 個區) 爆破才能處理完畢,當炮孔長度小于8 m 時就不進行爆破,2 區的炮孔大于30 m 時按實際孔深計算,炮孔布置如圖4 所示。

圖4 X6 陷落柱炮孔布置Fig.4 Blasting hole layout of X6 collapse column

根據單位工作面長度的裝藥量的要求,擬采用φ63 mm×1 000 mm 的裝藥殼體,此次爆破擬選用三級煤礦許用乳化炸藥,每米能裝三級煤礦許用乳化炸藥藥量為3.2 kg 左右,根據理論研究成果計算其爆破擴裂半徑為1.08 m 左右,且考慮鉆孔設備最低鉆孔高度的約束和采高2.8 m 等因素,此次設計在進風巷道內布置2 排“之字形”炮孔,擬取離巷道底板高度1.1 m 的位置布置第一排鉆孔,第二排離第一排炮孔0.5 m 的位置進行布孔,同排孔間距為3.0 m。兩排炮孔布置方案如圖5 所示。

圖5 炮孔的位置關系及參數Fig.5 Position relationship and parameters of blasting hole

2.2 裝藥量及爆破分組

超深孔爆破因單孔裝藥量較大,爆破時產生的爆破震動也很強,為工作面各結構的安全,方案設計采用毫秒微差爆破技術,控制單段爆破總裝藥量。根據試驗確定炮孔長度,在工作面內鉆鑿的炮孔長度超過30 m 的在計算工程量時,按實際炮孔深度計算,沒有30 m 的以見煤收鉆。我國煤礦現有煤礦許用毫秒數碼電子雷管有5 個段別,以逐孔微差并且單段最大起爆藥量不大于120 kg 來進行設計計算,每組起爆的炸藥總量不宜大于600 kg為宜。根據這一原則以及沿15226 綜放工作面各個陷落柱布孔情況,此次過陷落柱的工作面爆破參數見表1。

表1 陷落柱爆破參數及裝藥量Table 1 Blasting parameters and charge quantity of collapse column

2.3 超深孔爆破實施

由于沒有現成的藥包,試驗時必須現場進行加工。加工時,所有的操作人員須事先經過專業培訓,且在爆破員的監督下進行。藥包加工具體操作步驟如下:先將被筒清理干凈,再將其下部通氣孔打開,且把被筒母蓋裝在被筒下部公蓋上;
一人將炸藥封皮縱向劃開,去皮裝入被筒,另一人輕輕震動被筒,確保裝入的炸藥密實無留空隙;
確保被筒裝滿后將其底部母蓋取下,用其封好被筒。封蓋時不可使用鐵器敲打,裝好后放在固定位置,清點好藥卷數目,確保與所需數目相同。此次擴裂爆破殼體結構為PVC 材質,其外徑為63 mm、內徑60 mm,有效裝藥長度為1 000 mm,并且各殼體之間可以通過螺紋連接,如圖6 所示。

圖6 裝藥殼體及其連接Fig.6 Charge shell and its connection

(1) 防突水。由于陷落柱具有一定的導水性,且超深孔爆破單個孔道裝藥接近80 kg,爆破影響范圍更廣,因此,在進行超深孔爆破擴裂前,要防止突水情況的發生。

(2) 爆破的安全措施。采用煤礦許用毫秒數碼電子雷管,雷管總延期時間不得超過130 ms;
起爆地點必須在新鮮風流中,距工作面的距離不得小于300 m;
根據掘進工作面到回風口的距離。爆破后要等20 min 以上才可進入工作面。爆破前應做好設備的掩護和保護工作。

(3) 拒爆的預防及處理。為了避免單發雷管故障導致炸藥拒爆,采用雙回路結構,即將兩發雷管并聯起來。即使一發雷管出現故障,另一發雷管仍然能夠正常引爆炸藥。如果發生起爆網路拒爆情況,放炮員必須先取下鑰匙并摘掉爆破母線,將其扭結成短路狀態,然后沿線路仔細檢查,找出拒爆原因。

新景煤礦15226 工作面已經回采通過X5 和X6 陷落柱,累計推進了98.5 m,歷時22 d,截齒消耗了316 把,平均消耗3.21 把/m,工作面推進速度4.47 m/d。

在15226 工作面附近的15025 工作面,揭露陷落柱未做深孔爆破處理,截齒消耗速度為14.65 把/m,工作面平均推進速度為3.85 m/d。

與未做深孔爆破處理時相比,截齒的消耗速度下降了74.21%,工作面的推進速度提升了16.1%。

通過對新景煤礦15226 工作面地質資料和陷落柱物探資料的分析,得出了使用超深孔擴裂爆破技術通過X3、X4、X5 和X6 四個陷落柱的技術方案,提出了炮孔布置方式及參數。方案在新景煤礦15226 工作面是時候,已經安全順利通過X5 和X6陷落柱,與未做深孔爆破處理時相比,截齒的消耗速度下降了74.21%,工作面的推進速度提升了16.1%,超深孔擴裂爆破技術成效顯著,有一定的推廣價值。

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